「クズネツォフ NK-93」の版間の差分
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NK-93の設計は、実現しなかった[[Il-106 (航空機・初代)|Il-106]]輸送機に装備される予定であったクズネツォフNK-92の設計に基づいている。1986年にクズネツォフのチーフデザイナーであるバレンティンアニシモフによりNK-93の開発は開始された。設計上では、NK-93は今までテストしたなかで最も燃料効率の良い航空機のジェットエンジンであるように思われた。コアは1988年2月に試験され、完全なエンジンは、1991年8月に初始動した。1992年半ばには、5機のNK-93エンジンがテスト中であることが報告され、1997年から開始された試験の時間は10,000時間を超えているとされた<ref name="GS">[http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/il-106.htm Il-106 Large Transport Project]</ref>。 |
NK-93の設計は、実現しなかった[[Il-106 (航空機・初代)|Il-106]]輸送機に装備される予定であったクズネツォフNK-92の設計に基づいている。1986年にクズネツォフのチーフデザイナーであるバレンティンアニシモフによりNK-93の開発は開始された。設計上では、NK-93は今までテストしたなかで最も燃料効率の良い航空機のジェットエンジンであるように思われた。コアは1988年2月に試験され、完全なエンジンは、1991年8月に初始動した。1992年半ばには、5機のNK-93エンジンがテスト中であることが報告され、1997年から開始された試験の時間は10,000時間を超えているとされた<ref name="GS">[http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/il-106.htm Il-106 Large Transport Project]</ref>。 |
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2001年2月にはCIAMのレポートでNK-93のテストを完了したことが報告された<ref name="GS"/>。しかし、2006年12月29日にIl-76LLに懸架して飛行試験を開始したものの、ファンのギヤユニットの信頼性の問題、全体のサイズや重量の問題などが明らかとなったことにより認証は延滞した<ref name="take-off>[http://en.take-off.ru/pdf_to/to07.pdf?bcsi_scan_5F7808CB20FE6836=lQORwOf1NrqZFGPdPR0NnDInSoowAAAA7K9dDA==&bcsi_scan_filename=to07.pdf Take-off june 2007]</ref>。その後も改善が続けられていたが、2009年に資金不足により開発が中止された<ref>[http://www.aviaport.ru/news/2009/08/20/179770.html ОДК В 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДО 100 МЛРД РУБЛЕЙ]</ref>。 |
2001年2月にはCIAMのレポートでNK-93のテストを完了したことが報告された<ref name="GS"/>。しかし、2006年12月29日にIl-76LLに懸架して飛行試験を開始したものの、ファンのギヤユニットの信頼性の問題、全体のサイズや重量の問題などが明らかとなったことにより認証は延滞した<ref name="take-off">[http://en.take-off.ru/pdf_to/to07.pdf?bcsi_scan_5F7808CB20FE6836=lQORwOf1NrqZFGPdPR0NnDInSoowAAAA7K9dDA==&bcsi_scan_filename=to07.pdf Take-off june 2007]</ref>。その後も改善が続けられていたが、2009年に資金不足により開発が中止された<ref>[http://www.aviaport.ru/news/2009/08/20/179770.html ОДК В 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДО 100 МЛРД РУБЛЕЙ]</ref>。 |
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派生型として、Tu-330K(Tu-338)向けに[[天然ガス|液化天然ガス]]を燃料とするNK-94エンジンが計画されていた。 |
派生型として、Tu-330K(Tu-338)向けに[[天然ガス|液化天然ガス]]を燃料とするNK-94エンジンが計画されていた。 |
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== 設計 == |
== 設計 == |
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[[File:NK-93 turbofan back maks2009.JPG|thumb|[[MAKS|MAKS-2009]]で展示された模型]] |
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コアには、1989年よりリグ試験をしてきたNK-110[[プロップファン]]の[[プロトタイプ]]のより派生したものを使用している。制御は電子制御となっているが、冗長性確保のため機械式(油圧)バックアップ機構を持つ<ref name="take-off/>。 |
コアには、1989年よりリグ試験をしてきたNK-110[[プロップファン]]の[[プロトタイプ]]のより派生したものを使用している。制御は電子制御となっているが、冗長性確保のため機械式(油圧)バックアップ機構を持つ<ref name="take-off" />。 |
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== 搭載予定機 == |
== 搭載予定機 == |
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<!-- このテンプレートの記入要領が判らない時は [[プロジェクト‐ノート:航空]] で相談して下さい。 --> |
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<!-- 単位を付けて記入して下さい。(主な値を前に、代わりとなるものは括弧を付けて下さい)。もしもデータがない場合は、パラメータは空白のまままとして、削除しないようにして下さい。--> |
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2017年1月11日 (水) 01:29時点における版
NK-93(ロシア語: НК-93)は、はロシア連邦のN・D・クズネツォフ記念サマーラ科学技術複合が開発していたプロップファンエンジンである。プロップファンであるが、周りにダクトがある点が特異である。
概要
NK-93の設計は、実現しなかったIl-106輸送機に装備される予定であったクズネツォフNK-92の設計に基づいている。1986年にクズネツォフのチーフデザイナーであるバレンティンアニシモフによりNK-93の開発は開始された。設計上では、NK-93は今までテストしたなかで最も燃料効率の良い航空機のジェットエンジンであるように思われた。コアは1988年2月に試験され、完全なエンジンは、1991年8月に初始動した。1992年半ばには、5機のNK-93エンジンがテスト中であることが報告され、1997年から開始された試験の時間は10,000時間を超えているとされた[1]。
2001年2月にはCIAMのレポートでNK-93のテストを完了したことが報告された[1]。しかし、2006年12月29日にIl-76LLに懸架して飛行試験を開始したものの、ファンのギヤユニットの信頼性の問題、全体のサイズや重量の問題などが明らかとなったことにより認証は延滞した[2]。その後も改善が続けられていたが、2009年に資金不足により開発が中止された[3]。
派生型として、Tu-330K(Tu-338)向けに液化天然ガスを燃料とするNK-94エンジンが計画されていた。
設計
コアには、1989年よりリグ試験をしてきたNK-110プロップファンのプロトタイプのより派生したものを使用している。制御は電子制御となっているが、冗長性確保のため機械式(油圧)バックアップ機構を持つ[2]。
搭載予定機
仕様
一般的特性
- 形式: プロップファン
- 全長: 5,972mm
- 直径: 2,900mm(ファン)
- 乾燥重量: 3,500kg
構成要素
性能
- 推力: 180kN(離陸時)
- 全圧縮比:
- バイパス比: 16.6
- 燃料流量: 0.49kg/hr(巡航時)
- 出力重量比:
- 最初のオーバーホールまでの時間: 7,500時間
- 運用寿命: 15,000時間